利勃海爾履帶起重機電控系統(tǒng)功能完善、性能優(yōu)良、工作可靠,其核心部件為計算機控制的利勃海爾“利控”系統(tǒng)(LICCON)。操作者在發(fā)出指令時,該系統(tǒng)實時接收各傳感器的數(shù)據(jù),并將各數(shù)據(jù)經(jīng)程序處理后再驅(qū)動起重機執(zhí)行機構(gòu)動作,使起重機各項動作安全可靠。該起重機安全監(jiān)控系統(tǒng)具有故障診斷和自動監(jiān)控程序,可對起重機的故障進(jìn)行診斷,方便維修人員對其進(jìn)行修理。本文通過2個實際故障的診斷,說明排查該機電控系統(tǒng)故障的思路。
1.無法起吊
(1)故障現(xiàn)象及原因
1臺利勃海爾LR1400/2型履帶起重機在塔式工況進(jìn)行吊裝作業(yè)時,其起吊功能突然失靈,監(jiān)視器顯示“038”故障編號。我們查閱該機使用說明書得知,該故障編號含義為“副臂角度傳感器角度值太小”。分析認(rèn)為,導(dǎo)致該故障的原因可能有以下3個方面:一是副臂角度傳感器損壞,二是電控系統(tǒng)輸入信號丟失,三是線路破損或其與接地線短路”。
(2)故障排查
根據(jù)故障現(xiàn)象及原因分析,我們相繼進(jìn)行了以下排查:我們查閱了與該起重機副臂角度傳感器相關(guān)的電路如圖1所示。從圖1中可以看出,副臂角度傳感器-B56引出A、B、C共3根導(dǎo)線,接入副臂頂節(jié)接線盒-X19內(nèi),副臂角度傳感器-B56信號輸入的信號線接中央處理器ZE0。將主、副臂落到地面上,在發(fā)動機運轉(zhuǎn)狀態(tài)下,用萬用電表檢測A、B、C這3根導(dǎo)線對地直流電壓值,測得導(dǎo)線A的電壓值VA為25.7V,導(dǎo)線B的電壓值VB為13.7~15.5V,導(dǎo)線C的電壓值VC為0V,由此說明該副臂角度傳感器導(dǎo)線A接電源,導(dǎo)線B接角度傳感器信號線、導(dǎo)線C接地。
借助該機電控系統(tǒng)計算機故障診斷功能,在操作室監(jiān)視器操作面板上按i鍵,選擇副臂角度傳感器對應(yīng)的中央處理器ZE0,查看中央處理器ZE0的輸入信號值,發(fā)現(xiàn)副臂角度傳感器輸入信號線接線端口E0.12處的電壓值為0mV,這說明副臂角度傳感器-B56信號線與中央處理器ZE0之間線路有故障,造成副臂角度傳感器信號值無法傳輸?shù)街醒胩幚砥鱖E0上。查看該機副臂角度傳感器-B56到中央處理器ZE0之間的線路連接情況如下:副臂角度傳感器-B56→電纜7號線→副臂頂節(jié)接線盒-X19→電纜7號線→副臂根部接線盒-X20→電纜7號線→主臂頂節(jié)接線盒-X21→電纜14號線→主機電控箱內(nèi)部插座-X29→中央處理器ZE0。
弄清楚了該機副臂角度傳感器線路連接后,用數(shù)字萬用電表檢測副臂頂節(jié)接線盒-X19、副臂根部接線盒-X20和主臂頂節(jié)接線盒-X21對應(yīng)7號線,角度傳感器輸出信號電壓均為13.7~15.5V,說明副臂角度傳感器到主臂頂節(jié)接線盒-X21之間的連接
電纜導(dǎo)通。再檢測主機電控箱內(nèi)部插座-X29對應(yīng)14號線電壓為0V,說明主臂頂節(jié)接線盒-X21與主機電控箱內(nèi)部插座-X29之間連接電纜14號線異常,存在斷線故障(圖1中虛線位置)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),主臂頂節(jié)接線盒-X21往主機電控箱方向的航空插頭(型號為-X611A)因金屬外殼嚴(yán)重腐蝕,導(dǎo)致內(nèi)部脫焊斷線。這根斷線恰好是副臂角度傳感器-B56到中央處理器ZE0之間的信號傳輸線路。
用輔助導(dǎo)線連接好航空插頭內(nèi)部的斷線,檢測主機電控箱內(nèi)部插座-X29對應(yīng)14號線的電壓值為6.06V。此時檢測電控系統(tǒng)中央處理器ZEO的輸入信號值正常,再檢測副臂角度傳感器輸入信號E0.12的電壓值為60mV。至此,操作室監(jiān)視器顯示038故障編號自動消失,起重機起吊功能恢復(fù)正常。
2.所有機構(gòu)不能動作
(1)故障現(xiàn)象及原因
1臺LR1400/1型履帶式起重機在塔式工況下啟動發(fā)動機后,操縱各個機構(gòu)時均不能動作。檢查發(fā)現(xiàn)操作室監(jiān)視器無法顯示,主機電控箱內(nèi)電源板(NT板)顯示“-”。經(jīng)查閱使用說明書得知,電源板顯示“-”可能為“電源板損壞、控制系統(tǒng)斷電”。
(2)故障排查
根據(jù)使用說明書中故障原因的描述,我們查閱LR1400/1型履帶起重機的電源板電路圖,得知電源板控制開關(guān)接通與否由電源電壓決定。當(dāng)電源電壓>19V時,電源板接通;當(dāng)電源電壓<17V時,電源板斷電。電源板電路如圖2所示。
從圖2可以看出,電源板+24V的電源電壓從繼電器K400觸點、繼電器K3觸點及熔斷器-F30流入電源板。檢查電控箱內(nèi)電路發(fā)現(xiàn),繼電器K3未吸合,由此造成電源板斷電。再次查看電源板供電的外圍電路圖得知,繼電器K3由電源板外圍供電電路的繼電器-K18控制,而繼電器-K18是由該起重機發(fā)電機輸出電壓經(jīng)穩(wěn)壓后控制。檢查發(fā)電機電路,發(fā)現(xiàn)電控箱內(nèi)繼電器-K18也未吸合,檢測發(fā)電機無輸出電壓,確認(rèn)是發(fā)電機G損壞。電源板外圍電路及發(fā)電機電路如圖3所示。
更換新的發(fā)電機后,啟動發(fā)動機,操作室監(jiān)視器和主機電控箱內(nèi)電源板(NT板)顯示正常,操縱起重機各個機構(gòu)均能正常動作,故障現(xiàn)象消失。
從以上2例故障排查可知,在出現(xiàn)電控系統(tǒng)故障時,應(yīng)首先對故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,利用“利控”系統(tǒng)進(jìn)行初步診斷,再查看電路圖,并將電路圖原理讀懂,知曉電控系統(tǒng)與起重機安全作業(yè)之間的邏輯關(guān)系和電氣元器件在該起重機的布置,最后逐步檢測、檢測、診斷。